Archiv 2014

Monique fährt wieder

28.09.2014

Wir haben uns entschieden den Motorwechsel fürs erste auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Allerdings haben wir unsere elektrische Lenkung durch eine pneumatische Lenkung ersetzt, die neue Lenkung ist im vergleich zur alten 100% wasserdicht. Dieser Umbau erhöht die Wattiefe von bisher 20cm auf mindestens 50cm.

Und die beste Nachricht ist Monique fährt wieder und das besser wie je zuvor.

Neuer Antrieb für Monique und Neuigkeiten zur Gründung

04.08.2014

Ein weiterer Umbau an Monique steht an. Wir wollen vom Elektromotor auf Hydraulikmotoren umstellen. Dazu muss der alte Motor ausgebaut werden und die neuen Motoren eingebaut werden. Außerdem wird natürlich noch ein Hydrauligaggregat (Motor + Pumpe) benötigt. Des weiteren sind wir immernoch auf der Suche nach einem Handlingsarm.

Aktuell suchen wir erneut nach einer Werkstatt für Monique und die folgenden Projekte.

Aber zurück zu den erfreulichen Nachrichten: Auch in Richtung Gründung geht es voran. Wir haben an der Gründerzeit in Karlsruhe teilgenommen. Hier ein Link für weitere Infos und Bilder:

http://www.gruenderzeit-bw.de/programm/gruenderzeit/

Dort konnten wir einige Kontakte knüpfen, sowie uns inspirieren lassen mit neuen Ideen für weiter Roboter.

So nun seid ihr wieder informiert aber denkt dran, immer dranbleiben es bleibt spannend.

Erste Erprobung des Werfers und der Praxistauglichkeit

13.04.2014

Vielen Dank an die vielen Helfer die uns bei unserem kleinen Praxistest und unserer Videoaktion unterstützen. Leider kam es zu einem technischen Problem an der Lenkung, welches auf eine mechanische Beschädigung beim Transport des Fahrzeugs mit einem Gabelstapler zurück zu führen ist. Wir wiederholen diese Aktion sobald wir diesen Defekt behoben haben. Solange schneiden wir an unserem Video.

Umbau mechanisch Abgeschlossen

31.03.2014

Nach einem wochenlangen Umbau des Rahmens und der kompletten Elektronik steht Monique nun endlich wieder Fahrbereit in der Halle. Die Sensoren müssen noch neu verkabelt werden, aber das ferngesteuerte Fahren funktioniert schon wieder, wie ein erster Test gestern beweisen konnte. Nun muss der Antrieb wieder auf das Fahrzeug abgestimmt und die Leitungen weiter abgeschirmt werden, um den Fahrbetrieb noch zuverlässiger zu gestalten. Die erste Probefahrt am Sonntag konnte jedoch ohne weitere Probleme abgeschlossen werden. VIELEN DANK an alle beteiligten und ihr wisst ja, wir sind immer auf der Suche nach unterstützern. Meldet euch, wenn ihr interesse habt.

Fertigstellung Rahmen und Lackierarbeiten

13.03.2014

Nach langen Arbeiten am Rahmen konnte dieser vor wenigen Tagen endlich fertiggestellt und mit einem speziellen Rostschutzlack lackiert werden. Außerdem besuchten wir die Messe “Embedded World” in Nürnberg, bei der wir einige neue Anregungen für unser Fahrzeug bekamen. Außerdem konnten wir dort einige interessante neue Kontakte knüpfen. Näheres hierzu folgt in Kürze.